上一篇文章我們講解了《齒輪聯(lián)軸器的潤滑》,這篇Rokee將接著講解《齒輪聯(lián)軸器的故障、產(chǎn)生原因與處理方法》的相關(guān)知識:
齒輪聯(lián)軸器齒面麿損嚴重。
齒輪聯(lián)軸器齒圈產(chǎn)生軸向位移量較大,甚至不能嚙合。
齒輪聯(lián)軸器發(fā)生斷齒現(xiàn)象。
齒輪聯(lián)軸器對口螺栓折斷。
由帶有內(nèi)齒、凸緣的外套筒和帶有外齒的內(nèi)套筒組成的可移式剛性聯(lián)軸器。內(nèi)套筒的輪轂分別與主動軸和從動軸聯(lián)接;兩個外套筒在凸緣外通過螺栓固結(jié)在一起。工作時,內(nèi)齒與外齒作嚙合運動。內(nèi)、外齒多采用壓力角為20°的漸開線齒形,齒側(cè)間隙較一般齒輪副大。外齒頂圓母線制成球面,球面中心在齒輪軸線上,因此具有補償兩軸軸線的相對徑向、軸向、角度位移的特性。為了改善齒的接觸條件,提高聯(lián)軸器承載能力,兩軸的許用相對角位移,可采用鼓形齒,即將外齒齒寬方向上的節(jié)圓和根圓由直線改為圓弧,使齒的截面呈鼓形,以減輕或避免由于軸線偏斜帶來嚙合面的干涉和接觸不良。鼓形齒的圓弧度還可由不同曲率半徑的圓弧組成,以得到適用不同大小的軸線偏斜的齒形。齒輪聯(lián)軸器有較多的齒同時工作,外形尺寸小,承載能力大,在高速下工作可靠。薄殼圓筒型中間齒套齒輪聯(lián)軸器能適應(yīng)的轉(zhuǎn)速高達20000轉(zhuǎn)/分。鼓形齒聯(lián)軸器在高速、重載機械上得到廣泛采用,具有無軸向竄動、傳動平衡、沖擊振動和噪聲小等特點,但加工工藝比較復(fù)雜,成本較高。為提高齒輪聯(lián)軸器的性能和壽命,在工作狀態(tài)下必須有良好的潤滑,必要時應(yīng)采取連續(xù)噴油和強制潤滑。[1]
兩軸水平度及同軸度誤差太大,超過了聯(lián)軸器所能補償?shù)姆秶?,使得軸齒與內(nèi)齒嚙合不正確,造成局部接觸,而出現(xiàn)了附加力矩。而這個附加力矩可以分解為軸向力。作用于內(nèi)齒圈上,這個力的大小視偏差的大小而定,與偏差成正比,偏差愈大,力愈大,起重配件聯(lián)軸器內(nèi)齒圈產(chǎn)生軸向位移。如果位移量偏大將無法控制,致使齒輪磨損嚴重,甚至斷齒,內(nèi)外齒無法嚙合,直至不能傳動。這種故障處理比較困難,需停產(chǎn)處理。即重新找正,或把減速器側(cè)重新找正,或?qū)⒕硗矀?cè)重新找正。首先查找出偏移誤差較大的部位,這樣先要測量聯(lián)軸器是向那側(cè)偏移,即測量主軸的水平度與同軸度和減速器主軸的水平度與同軸度,重新按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抄平找正,即可消除故障。如筆者在現(xiàn)場曾發(fā)現(xiàn)過此類故障,提升機為JK一25/.5單繩纏繞式提升機,當(dāng)時測得聯(lián)軸器的同心度偏差2n,減速器側(cè)低,導(dǎo)致起重配件聯(lián)軸器無法工作,內(nèi)齒圈軸向位移超過齒寬,經(jīng)測繪核算,應(yīng)將減速器,重新按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)找正,調(diào)整后,運轉(zhuǎn)正常,故障消除。另外,兩軸的水平度、同心度誤差大,造成聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動時別勁。和上述起重配件聯(lián)軸器齒輪磨損的原因基本相似,連接螺栓除受到正常作用力外,還受到附加彎矩,因而使之折斷。這是主要原因。這種原因多發(fā)生在減速器主軸左右的水平度高差大而致。再者,螺栓直徑較細,強度不夠或螺栓材質(zhì)較差也可造成螺栓折斷現(xiàn)象[1]
齒輪聯(lián)軸器處理方法:這種故障處理比較難,需停產(chǎn)處理。即重新找正,或把減速器側(cè)重新找正,或?qū)⒕硗矀?cè)重新找正。首先查找出偏移誤差較大的部位,這樣先要丈量聯(lián)軸器是向那側(cè)偏移,即丈量主軸的水平度與同軸度和減速器主軸的水平度與同軸度,重新按質(zhì)量尺度抄平找正,即可消除故障。如筆者在現(xiàn)場曾發(fā)現(xiàn)過此類故障,晉升機為JK一2.5/11.5單繩環(huán)繞糾纏式晉升機,當(dāng)時測得聯(lián)軸器的同心度偏差2n,減速器側(cè)低,導(dǎo)致起重配件聯(lián)軸器無法工作,內(nèi)齒圈軸向位移超過齒寬,經(jīng)測繪核算,應(yīng)將減速器,重新按質(zhì)量尺度找正,調(diào)整后,運轉(zhuǎn)正常,故障消除。另外,兩軸的水平度、同心度誤差大,造成聯(lián)軸器滾動時別勁。和上述起重配件聯(lián)軸器齒輪磨損的原因基本相似,連接螺栓除受到正常作用力外,還受到附加彎矩,因而使之折斷。這是主要原因。這種原因多發(fā)生在減速器主軸左右的水平度高差大而致。再者,螺栓直徑較細,強度不夠或螺栓材質(zhì)較差也可造成螺栓折斷現(xiàn)象。
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